焙燒中試
發(fā)布時間:
2018-08-16
一、實驗?zāi)康募叭蝿?wù)
2005年11月進行的微波焙燒氧化錳粉小實驗已經(jīng)取得比較滿意的結(jié)果,還原率達到92%以上。2006年5月2日至5月10日。應(yīng)株洲華威工業(yè)微波設(shè)備有限公司的邀請,技術(shù)中心及產(chǎn)品部派出人員到湖南株洲進行微波焙燒中試實驗。實驗的目的是了解工業(yè)微波設(shè)備實現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn)和在密封條件下還原料自動卸料和自動強制快速冷卻的可行性;考察微波設(shè)備焙燒氧化錳礦時有無結(jié)爐現(xiàn)象及其他影響連續(xù)性工業(yè)生產(chǎn)的因素存在;采用連續(xù)生產(chǎn)方式后還原焙燒是否能夠象小樣試驗一樣取得滿意的還原率,各項經(jīng)濟技術(shù)指標相對小試有無原則性變化等。
二、實驗步驟及結(jié)果
該樣機采用連續(xù)進出料的豎爐形式進行焙燒。因場地所限,此次實驗樣機未安裝連續(xù)進料裝置和強制水冷冷卻裝置。焙燒試驗采用人工混料,投料和星形機械卸料。示意圖如下:
樣機功率為120KW,處理量為500kg/h左右,有效爐膛尺寸為:高2400mm,長485mm,寬150mm。體積為0.176m3。設(shè)備共有微波發(fā)生器8組計189個微波單元,因供電電壓不足,實驗時只能開3組微波器,實際使用功率為48KW。測溫方式采用熱電偶直接感應(yīng)測定,爐內(nèi)溫度較為準確(小試驗采用紅外線測量)。
實驗原料為大新錳礦冶金錳粉和無煙煤粉,實驗一礦煤比按100:10,實驗二、三、四礦煤比均按100:18進行配比,混勻后投入中試樣機進行焙燒,焙燒完成后利用星形出料機卸料,即時取樣密封水冷送化驗,檢測錳的還原率。焙燒過程觀察并記錄升溫焙燒所需總時間,臨界溫度,最高溫度,耗電量,噴料現(xiàn)象的程度,出料時觀察物料是否有燒結(jié)現(xiàn)象,并檢查出料機卸料是否順暢,未經(jīng)冷卻的物料溫度等。
實驗過程:
實驗一:冶金錳粉500kg,無煙煤粉50kg,用鐵鏟在干凈水泥地面混勻,裝入鐵桶,用行吊車吊到爐頂漏斗投料口人工倒入焙燒爐內(nèi)進行焙燒,焙燒完成后利用星形出料機卸料,取樣密封外部水冷后制樣送化驗。
實驗二、三、四:冶金錳粉500kg,無煙煤粉90kg,用和面機混勻,其他步驟同實驗一。結(jié)果如下表:
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